我公司5000t/d生產(chǎn)線的生料立磨ATOX50外循環(huán)提升機(jī)型號(hào)為NF200X32550,輸送物料力度為5-75mm,能力220m3/h,鏈速31m/min,提升機(jī)在生產(chǎn)中發(fā)生了4次重大的設(shè)備故障,其中損壞報(bào)廢3臺(tái)DCY280-63-3N型減速機(jī)的殼體、2臺(tái)Y225M-4電動(dòng)機(jī)殼體,多次更換部分傳動(dòng)件(YOX450型液力偶合器和彈性聯(lián)軸器),直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元以上,并多次導(dǎo)致立磨長(zhǎng)時(shí)間的停產(chǎn)。
初步分析原因是:立磨的排渣量和排渣了立度均較大;提升機(jī)的頭尾輪安裝找正精度不高;減速器的基礎(chǔ)加固不牢,立磨的振動(dòng)與減速器的晃動(dòng)產(chǎn)生共振;電動(dòng)機(jī)45kW的傳動(dòng)功率稍低。我公司從這方面對(duì)設(shè)備進(jìn)行了集中整改。但是,每4天左右,還會(huì)出現(xiàn)提升機(jī)的料斗變形和料斗螺栓斷裂現(xiàn)象。于是,我們有對(duì)提升機(jī)的全部設(shè)計(jì)進(jìn)行了全面的分析,決定對(duì)提升機(jī)的尾部入料口進(jìn)行了小的改造,即將下料口上邊緣的銳角改造成為圓弧角(見圖1)。
改造前由于下料口下部是尖角,大塊物料在下料口被料斗邊緣和下料口下部切碎進(jìn)入提升機(jī)料斗,改造后是滾動(dòng)進(jìn)入。改造后的結(jié)構(gòu)既減輕料斗和提升機(jī)鏈條上的阻力,又大大減少了提升機(jī)料斗邊緣撕裂的機(jī)會(huì)。
改造后效果很好,平均一周檢查一次,提升機(jī)的料斗和料斗螺栓幾乎沒有異常。因提升機(jī)引起的臨時(shí)停機(jī)由原來(lái)的每周1-2次減少到每月的1-2次。
我公司使用生料立磨外循環(huán)提升機(jī)的體會(huì):
1)盡可能減少生料立磨得排渣量,減小提升機(jī)的工作負(fù)荷;
2)提升機(jī)頭部的傳動(dòng)部件固定一定要牢固,防止因立磨內(nèi)部大塊物料排出,而使提升機(jī)的頭部傳動(dòng)部分移位,致使傳動(dòng)鏈條斷;
3)提升機(jī)電動(dòng)機(jī)功率設(shè)計(jì)為55kW ,防止立磨異常跳車后,產(chǎn)生大量排渣,而使提升機(jī)過載或跳車;
4)傳動(dòng)鏈條(鏈號(hào)32A)三排改造成雙排,也滿足了該提升機(jī)傳動(dòng)負(fù)荷;
5)提升機(jī)的尾部下料口銳角形必須改造成弧形;
6)立磨排渣皮帶的頭部必須安裝一個(gè)除鐵器,防止磨內(nèi)因磨損掉落的鐵物進(jìn)入提升機(jī),將設(shè)備損壞。
河北京誠(chéng)聯(lián)軸器廠提供
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