江蘇新大紙業(yè)有限公司1997年上馬一臺(tái)1760長(zhǎng)網(wǎng)八缸文化紙機(jī),從當(dāng)年5月份試運(yùn)行到1998年底的一年多時(shí)間里,因一缸傳動(dòng)軸的問題,平均一個(gè)半月停機(jī)一次,每次維修需要3-5個(gè)小時(shí),嚴(yán)重影響紙機(jī)的正常生產(chǎn)。其中夾殼聯(lián)軸器崩裂三次,減速箱輸出軸磨損變細(xì)二次,軸承也損壞幾次,經(jīng)過觀察、分析、決定對(duì)其進(jìn)行改造。
經(jīng)過認(rèn)真的研究,發(fā)現(xiàn)其傳動(dòng)軸系統(tǒng)主要有兩個(gè)缺點(diǎn):一是減速箱輸出軸和一缸傳動(dòng)軸的聯(lián)接采用的是夾殼聯(lián)軸器的剛性聯(lián)接,沒有補(bǔ)償?shù)挠嗟,如兩軸不同心,不是崩裂聯(lián)軸器就是將軸承損壞,這種損壞發(fā)生最多;二是單軸承支撐,大小齒輪嚙合運(yùn)動(dòng),其小齒輪受到的力只能分解到此軸承上,造成軸承損壞頻繁,同時(shí)小齒輪的齒極易形成不均勻磨損。如圖1所示:
根據(jù)以上存在的問題,本人針對(duì)性采取兩點(diǎn)主要措施:一是改夾殼聯(lián)軸器為彈性套柱銷聯(lián)軸器傳動(dòng),其里面靠聯(lián)軸器螺絲和橡皮圈聯(lián)接,有補(bǔ)償?shù)挠嗟,不?huì)傷害到軸,二是把整個(gè)軸加長(zhǎng)為770mm,在另一頭再加一個(gè)相同型號(hào)的軸承及配套的緊定套、鎖母等,把他們的軸瓦座固定在烘缸立柱的一塊焊接鋼板上,這樣,小齒輪在兩個(gè)軸承的中間,受力均勻分解,不會(huì)造成撓曲變形,保證小齒輪的受力平衡。見圖2
1999年一月高在完成,在近一年的時(shí)間里運(yùn)行正常。7月份檢修時(shí),更換了一次橡皮圈,在這之后的幾年時(shí)間里,沒有因此而停一次機(jī),只是平時(shí)利用工藝停車時(shí)間,緊固軸瓦座,校正二軸的同心度,給齒輪、軸承加油等,做好保養(yǎng)工作,保證傳動(dòng)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。因此改造是成功的、可靠的。
此次改造成功后,我公司又上一臺(tái)同型號(hào)的紙機(jī),其一缸傳動(dòng)直接采用此種聯(lián)接方式安裝上去,效果良好。當(dāng)然,這種改造原因因?yàn)樵谄渌械幕A(chǔ)上完成的,還有不完美之處:其小齒輪在軸上采用鍵聯(lián)接,其兩側(cè)沒有固定之處,容易軸向傳動(dòng),還有兩軸的同心度一定要校對(duì)時(shí)盡量保證,兩個(gè)軸承的軸瓦座也要保證高度一致。另外為了減少維修時(shí)間,我們做了一套備件,需要更換的時(shí)候,一整套換上去,時(shí)間很短,實(shí)際應(yīng)用效果很好。
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